己二酸氨化制己二腈工藝該重啟了

http://m.srglobaltrade.com  時間:2019/8/2  來源:全球涂料網(wǎng)

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專利保護(hù)期已過 成本競爭力凸顯


目前,己二酸市場價格相比十多年來的最高價已下跌了12000元(噸價,下同),這使停產(chǎn)多年的己二酸氨化法制己二腈裝置競爭力凸顯。同時這一工藝也已超過專利保護(hù)期限,在丁二烯技術(shù)路線未取得突破的情況下,重新整合開發(fā)己二酸氨化法制己二腈工藝恰逢其時。

氨化反應(yīng) 液相為主

己二酸和氨反應(yīng)首先生成己二酸銨鹽,銨鹽脫水轉(zhuǎn)化為酰胺,酰胺繼續(xù)脫水生成己二腈。在生成己二腈前,己二酸銨鹽和己二酸胺達(dá)到一定程度的平衡。反應(yīng)需要中和兩分子氨氣,脫去四分子水,總反應(yīng)是吸熱反應(yīng)。整個反應(yīng)按反應(yīng)進(jìn)程可分為中和反應(yīng)和脫水反應(yīng),脫水反應(yīng)一般需要加入液體磷酸及其衍生物等催化劑。

己二酸氨化生產(chǎn)工藝主要分為氣相法和液相法。氣相法和液相法使用的催化劑有所不同,氣相法通常使用硅膠和負(fù)載型的固體催化劑,液相法則以磷酸及其酯類為主。

氣相法是先將己二酸進(jìn)行加熱氣化,然后再與氨氣進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)溫度達(dá)300℃~350℃,催化劑采用磷酸硼,由于反應(yīng)溫度過高,己二酸在氣化的同時部分分解,選擇性為80%。因此,一般采用流化床反應(yīng)器和快速氣化來提高選擇性。

液相法是在200℃~300℃的條件下使己二酸熔融,在催化劑存在下與氨氣進(jìn)行反應(yīng),然后再對其脫水、脫重、化學(xué)處理和真空精餾,得到純度較高的己二腈,收率達(dá)90%~94%。由于液相法反應(yīng)溫度比氣相法要低,所以反應(yīng)過程中生成的副產(chǎn)物較少,對于催化劑的損壞程度相對減少,也不需要像氣相法那樣經(jīng)常對催化劑進(jìn)行活化處理,因此己二酸氨化以液相法為主。

產(chǎn)能過剩 價格腰斬

己二酸氨化法制己二腈生產(chǎn)工藝在上世紀(jì)60年代末由法國羅納普朗克公司開發(fā)成功。中石油遼陽石化在上世紀(jì)70年代從法國引進(jìn)尼龍全套生產(chǎn)技術(shù),其中己二腈生產(chǎn)工藝采用的是己二酸氨化法。2002年因己二酸原料成本居高不下,遼陽石化己二腈裝置停產(chǎn)。

而當(dāng)時國內(nèi)己二酸產(chǎn)能僅有約15萬噸,2012~2018年我國己二酸年產(chǎn)能持續(xù)增長,從2012年的127.3萬噸增至2018年的256萬噸,年產(chǎn)量從2012年的76.2萬噸增長至2018年的150萬噸,2018年市場需求量約為100萬噸左右。近幾年己二酸的開工率一直不高,基本維持在50%左右,產(chǎn)能過剩明顯。

與此同時,己二酸市場價格從2011年4月的21000元最高位逐步下滑,在2018年初達(dá)到近六年的最高價位13000~13500元,今年3月下旬再跌至8600~8700元,7月初跌至8200~8300元,相比2011年的最高點下跌了12000元之多。

技術(shù)消缺 優(yōu)化設(shè)計

原料在己二腈的生產(chǎn)成本中占比80%以上,對己二酸氨化工藝的經(jīng)濟(jì)性具有決定作用。隨著市場的供需變化,原料成本較高的己二酸氨化法路線重新獲得市場競爭力。

遼陽石化己二腈裝置經(jīng)過多年的生產(chǎn)優(yōu)化,積累了長周期穩(wěn)定運行的技術(shù)和操作經(jīng)驗,可以將公司原有的成熟生產(chǎn)工藝和后續(xù)的工藝改進(jìn)進(jìn)行整合優(yōu)化,開發(fā)出更成熟的生產(chǎn)工藝包。己二酸氨化法的主要原料是己二酸與氨氣,其中己二酸也是生成尼龍66的另一重要原料,己二酸氨化工藝重啟成功后,將能以己二酸1種原料實現(xiàn)尼龍66的生產(chǎn)。

重啟己二酸氨化工藝的研究開發(fā),需要消缺、優(yōu)化再設(shè)計。液相法己二酸氨化是典型的氣液相反應(yīng),腈化反應(yīng)器作為己二腈生產(chǎn)裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,以鼓泡列管反應(yīng)器為主,反應(yīng)物先進(jìn)入鼓泡段進(jìn)行中和反應(yīng),再進(jìn)入高溫的列管段進(jìn)行脫水反應(yīng)生成己二腈。

己二酸氨化反應(yīng)復(fù)雜,列管段溫度髙,副反應(yīng)多,導(dǎo)致產(chǎn)品中雜質(zhì)較多質(zhì)量下降,反應(yīng)器結(jié)焦及腐蝕嚴(yán)重。

可以探討改進(jìn)設(shè)計為在反應(yīng)器前串連一個鼓泡預(yù)反應(yīng)器,通過串聯(lián)預(yù)反應(yīng)器鼓泡塔増加中和段體積和己二酸反應(yīng)時間,并在預(yù)反應(yīng)器內(nèi)設(shè)置篩板,通過分散氣泡,增加中和反應(yīng)氣液相接觸相界面積和反應(yīng)時間,來強(qiáng)化氣液相傳質(zhì),減少返混,降低進(jìn)入反應(yīng)器列管段的己二酸濃度,最終達(dá)到減少主反應(yīng)器列管段結(jié)焦的效果。同時,選擇耐腐蝕性能較高的高鉻鎳合金材料制造反應(yīng)器,嚴(yán)格控制裝置的工藝參數(shù),在己二酸中的磷酸催化劑濃度應(yīng)保持在0.18%~0.22%,以實現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn)。

液體酸催化劑可溶于反應(yīng)溶液中,實現(xiàn)較好的催化效果。但是這類催化劑很難與產(chǎn)物分離,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,催化劑很容易流失,需要在生產(chǎn)中不斷地補(bǔ)充催化劑。

此外,反應(yīng)器脫水段內(nèi)發(fā)生結(jié)焦和腐蝕,很大一部分原因也是在己二酸氨化反應(yīng)工藝中使用液體磷酸催化劑。其脫水溫度在280℃左右,高溫容易導(dǎo)致各類副反應(yīng)發(fā)生,使產(chǎn)生的焦物大幅增加,影響裝置長周期運行。

己二酸氨化反應(yīng)工藝可以探索使用固體磷酸催化劑。固體磷酸催化劑由很多含磷硅化合物組成,其催化活性取決于組成分布及各組分含量。為獲得最好的催化效果,需要對其制備條件進(jìn)行優(yōu)化。目前,在研的固體酸催化劑還需要建設(shè)工業(yè)側(cè)線裝置,測試催化活性、初步穩(wěn)定性和使用壽命,為催化劑工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用提供數(shù)據(jù)。


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