【供應(yīng)】水泥磨的節(jié)能提產(chǎn)改造A58
近年來(lái),由于水泥磨工藝的能量消耗較高,不僅降低了水泥企業(yè)的產(chǎn)量,而且影響了水泥企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本文通過分析水泥磨能耗高的原因,提出水泥磨節(jié)能提產(chǎn)的措施,為水泥企業(yè)節(jié)能降耗生產(chǎn)提供依據(jù)。
一、水泥磨高耗低產(chǎn)的原因
1、石灰石粒度較大,采用滾動(dòng)破碎容易飽磨;且物料的水分含量較多,下料溜子容易堵塞,水泥磨的產(chǎn)量和運(yùn)轉(zhuǎn)率較低。
2、水泥磨二倉(cāng)級(jí)配不合理,平均球徑較大,導(dǎo)致出磨物料粒度偏粗。
3、對(duì)主要工藝參數(shù)的控制不合理,導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)量低,電量消耗高。經(jīng)過試驗(yàn)查明,系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷率過低的原因是出料篦板的篦縫偏小,且外圈為盲板,孔徑通過率過低,投料加大磨頭會(huì)吐料,被迫降低投料量,造成磨內(nèi)物料通過量偏少,無(wú)法充分發(fā)揮閉路磨的優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致工序電耗偏高。主排風(fēng)機(jī)開度過低,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速過低,物料分散性差,影響選粉效率,產(chǎn)量不能發(fā)揮到最佳,導(dǎo)致工序電耗偏高。
4、外摻硅粉的混料工藝不合適。工藝流程沒有達(dá)到最優(yōu)化,主要體現(xiàn)在因?yàn)楣璺蹞搅枯^低,只有3%,但摻入方式是從混料機(jī)加入,混料系統(tǒng)設(shè)備功率達(dá)81kW,通過工藝流程改進(jìn),停用混料設(shè)備。
二、水泥磨節(jié)能提產(chǎn)的改造措施
1、針對(duì)出磨篦板篦縫偏小,孔徑通過率過低,物料通過量偏少的問題,更換出磨篦板,壁縫由4mm改為6mm,并去掉了原篦板外圈的盲板部分,增加孔徑率,由原來(lái)的12%增加到14.5%,水泥磨出磨通過量大大增加。出磨篦板更換前,回料量達(dá)到60t時(shí),磨頭開始吐料,更換后,回料量達(dá)到150t時(shí),磨頭沒有吐料現(xiàn)象,為提高產(chǎn)量創(chuàng)造了很好的條件。
2、降低平均球徑可以降低出磨物料細(xì)度,在磨機(jī)不飽磨的前提下,盡可能降低研磨體平均球徑。從而降低出磨細(xì)度,提高產(chǎn)量。
3、針對(duì)石灰石粒度大,滾破易飽磨的問題,調(diào)整了顎式破碎機(jī)間隙,將粒度控制在25mm以下,將脫硫石膏(含水15%左右)、爐渣(10%左右)攤曬后使用;同時(shí),摻入4%~6%的干粉煤灰,物料水分得到了控制,磨機(jī)飽磨現(xiàn)象大大減少。
4、針對(duì)混料系統(tǒng)耗電問題,安裝一臺(tái)功率4kW風(fēng)機(jī)用斜槽至出磨提升機(jī),硅粉入出磨提升機(jī),停用混料系統(tǒng)設(shè)備,節(jié)電77kW。改造后工藝流程見圖1。 圖1中硅粉庫(kù)內(nèi)物料通過計(jì)量稱入出磨提升機(jī),經(jīng)過選粉機(jī)選粉后進(jìn)收塵器,收塵器物料經(jīng)水泥入庫(kù)提升機(jī),再入水泥庫(kù)。
5、將滑動(dòng)軸承改為滾動(dòng)軸承,并采用油脂潤(rùn)滑。將滑動(dòng)軸承改為滾動(dòng)軸承后,對(duì)于滑動(dòng)軸承采用的加油潤(rùn)滑的方式就不能使用了,因此潤(rùn)滑方式可以改成采用油脂潤(rùn)滑,這樣可以免去稀油潤(rùn)滑和冷卻水循環(huán)系統(tǒng),從而減少工作量,節(jié)約能源。
6、要降低工序電耗,必須發(fā)揮閉路磨的優(yōu)勢(shì),循環(huán)負(fù)荷率不能控制過低,在出磨提升機(jī)和選粉機(jī)能力允許的前提下,可適當(dāng)提高循環(huán)負(fù)荷率,最好控制在150%~200%。
通過對(duì)水泥企業(yè)能耗的原因分析并實(shí)施改造措施,完善了水泥磨生產(chǎn)中的能耗高、產(chǎn)量低的問題,不僅提高了水泥企業(yè)的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)提升了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,提高了水泥企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。
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